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給煤機的運用與改進

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給煤機的運用與改進

本文作者:王冠宇姚海寧李正興作者單位:海南龍宇能源公司

使用過程中,鏈帶伸長變松,導致滾筒兩端撒煤,鏈帶易出現爬鏈現象。

給煤機鏈帶與滾筒鏈輪傳動機構缺少潤滑系統,機械磨損較快,降低了鏈帶及鏈輪的使用壽命。

給煤機閘門液壓控制系統結構復雜,占用空間大,無法在現場安裝使用。

技術改造

(1)采用改變傳動鏈輪傳動比方法改變設計給煤量。在確保模數及壓力角相等的前提下,將原鏈輪傳動比由25∶26改為18∶36,給煤機最大給煤量調整為1000t/h。將原裝BWDY33-29-7.5型固定速比減速器更換為XWY6-25型擺線針輪行星減速器,實現了無級變速。通過調節減速器的輸出軸轉速,改變鏈帶運行速度,從而改變給煤量。將原配套變頻器運行頻率設定為工頻,給煤機在啟動過程中實現了軟啟動,同時避免了變頻運行時電動機嚴重發熱的現象。

(2)適當增大給煤機后側襯板與鏈帶之間間隙。將給煤機后側襯板割掉30mm,然后附加一塊樹脂板作為軟擋煤板。小型鐵器通過時,擋煤板受擠壓變形,可使其順利通過,既可預防后側板撒煤,又防止了卡堵現象發生。

(3)增大前側卸載滾筒和后側驅動滾筒之間的調節行程。在給煤機沿后側滾筒軸座固定孔方向,向后每隔40mm增加1套軸座固定孔,共增加2套,即調節行程在原基礎上增加80mm。當原調節行程用完后,滾筒及鏈帶可整體后移40mm,保證鏈帶適當張緊的需要。改變驅動布局,變后滾筒驅動為前滾筒驅動,上部鏈帶在前滾筒的驅動下始終處于張緊狀態,不會出現松弛、下垂、撒煤、卡堵及卡鏈現象,下部鏈帶雖有所松弛,但對設備運行沒有任何影響,后驅動滾筒不拆除,作為備用。

(4)設計增加自助潤滑系統,解決給煤機鏈帶與鏈輪潤滑問題。制作2個500mm×400mm×400mm的油箱,將油箱并排置于給煤機連接筒后側面,油箱底端各焊接1個DN16截止閥,截止閥連接軟管,軟管另一端置于滾筒鏈輪正上方。油箱裝入齒輪油(一般用更換下的廢油)。給煤機運行時,人工將截止閥開啟一點,潤滑油約3s滴出一滴,均勻潤滑鏈輪及鏈帶。給煤機停止運轉時,人工將截止閥關閉,停止潤滑。

(5)重新設計閘門液壓控制系統,將油缸布置方式由正前方單缸布置改為兩側雙缸布置(見圖1)。安裝1臺DYTFB1000-12500/83型小型液壓泵站和2根直徑83mm、行程1500mm專用液壓缸替代原液壓系統。在給煤機兩端安裝U形固定點,將液壓缸固定在給煤機兩側,保證液壓缸受力均勻。在封倉板外側端部安裝一根工字鋼,工字鋼兩頭焊接一個與液壓缸頭相配套的連接架,便于固定。

使用效果

通過改造,給煤機給煤量控制在400~1000t/h,實現了給煤機的變頻軟啟動,工頻運行,滿足了井下生產實際需要。改造后,消除了卡堵和爬鏈等故障,每月平均減少維修時間約4h,按平均產量800t/h計算,每月可多生產煤炭3200t。

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